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金陵石化:查问题抓优化每小时节水1000吨

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放大字体  缩小字体    发布日期:2019-09-26  浏览次数:30
核心提示:9月份,金陵石化炼油二部从技术和管理上仔细查找节能节水方面的不足,剖析原因落实整改,抓好流程优化降耗,收效明显。装置环比每小时节约蒸汽1.5吨,减少循环水用量1000多吨。
   9月份,金陵石化炼油二部从技术和管理上仔细查找节能节水方面的不足,剖析原因落实整改,抓好流程优化降耗,收效明显。装置环比每小时节约蒸汽1.5吨,减少循环水用量1000多吨。
 
  该部以节能周为契机,组织各工区对装置内节能问题进行专项检查,发现的问题在装置召开现场会,针对具体问题现场剖析原因,立即整改,推进装置节能管理上台阶。1~9月,该部累计查出节能问题371项,完成整改282项,其余项责任到人正加紧整改。
 
  针对1号催化烟气脱硫消白烟能耗过大的问题,技术人员进行了工艺优化,将空气预热器直排的蒸汽冷凝水改进乏汽回收单元,全部回收利用,减少除氧器的蒸汽消耗。他们还对烟道减温水流程进行优化,关闭不必要的减温水,锅炉入口温度由此前的480左右提高到约500摄氏度,每小时增加了中压蒸汽发汽量1.5吨,相当于节约能耗0.85个单位。
 
  同时,他们根据天气变化,仔细调节、控制、优化换热器的出口温度,降低循环水量用量。1号催化用量每小时由2700吨降至2200吨,2号常减压由1235吨降为1045吨,加上3号硫黄及两套S Zorb等装置,累计每小时降低循环水用量1068吨,节水明显。
 
  
 
 
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